1引言
十二五期間,根據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,我國(guó)采用的技術(shù)路線大力推廣低NOx燃燒器技術(shù),積極開(kāi)發(fā)和示范空氣分段供應(yīng)燃燒和超細(xì)煤粉再燃技術(shù),推進(jìn)各種煙霧脫硝技術(shù)(SCR、SNCR、SNCR/SCR)國(guó)產(chǎn)化。預(yù)計(jì)到2021年,中國(guó)將安裝約1.5億kW的SCR脫硝裝置,因此消化、吸收、研究和創(chuàng)新SCR脫硝技術(shù)在中國(guó)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
隨著中國(guó)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的加大,采用SCR法脫硝的火力發(fā)電廠在確保煙氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),提高脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、連續(xù)性和經(jīng)濟(jì)性,在保證脫硝效率的同時(shí),如何應(yīng)對(duì)單元的大負(fù)荷變動(dòng)
2影響SCR脫硝效率的因素
2.1微觀因素
在既定反應(yīng)條件下,脫硝反應(yīng)速度與催化劑微孔的面積和煙氣中反應(yīng)物濃度成正比,與表面化學(xué)反應(yīng)阻力、外傳質(zhì)阻力和內(nèi)傳質(zhì)阻力成正比。因此,增加微孔橫截面積和反應(yīng)物濃度,減少反應(yīng)中各種阻力有助于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行,提高脫硝效率。
改變氨氣濃度,通過(guò)增加催化劑孔內(nèi)表面積的方法減少化學(xué)反應(yīng)阻力,改變煙氣流動(dòng)狀態(tài),提高煙氣溫度,減少層流膜厚度,減少外傳阻力,通過(guò)減少催化劑外表面與孔內(nèi)表面積的平均距離,增加催化劑孔內(nèi)表面積和孔的平均截面積
2.2宏觀因素
2.2.1煙氣溫度的影響
當(dāng)催化劑在煙氣溫度280℃-400℃之間時(shí),煙氣溫度越高,脫硝效率越高,但超過(guò)400℃后,脫硝效率隨著溫度的提高而開(kāi)始下降。因此,為了降低煙氣溫度對(duì)脫硝效率的影響,必須盡量保持鍋爐狀況穩(wěn)定,或者采用帶旁路的省煤器調(diào)整脫硝入口煙氣溫度。
2.2氨氮比的影響
氨氮比=1.0可達(dá)到95%以上的NO去除率,NH3的去除濃度可維持在5×10-6以上。在實(shí)際生產(chǎn)中,多于理論量的氨被噴入系統(tǒng),反應(yīng)器后煙氣下游氨超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),氨逃離是影響SCR系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的另一個(gè)重要參數(shù),燃煤?jiǎn)卧话銓H3的排出控制在2×10-6以下,減少后續(xù)裝置的堵塞。
2.2.3合理控制氨噴射量
氨噴射量與煙中的NOx含量對(duì)應(yīng)后,可保證NOx反應(yīng)過(guò)程中的脫硝效率、氨的逃跑率和催化劑壽命。鍋爐負(fù)荷變化過(guò)程中,氨氣流量與NOx濃度對(duì)應(yīng)時(shí),可有效避免過(guò)度噴射氨造成的不良后果。
綜上所述,SCR系統(tǒng)的優(yōu)化可以從兩個(gè)方面著手,一個(gè)是為了恢復(fù)反應(yīng)創(chuàng)造最佳條件,通過(guò)改善設(shè)備結(jié)構(gòu),提供適當(dāng)?shù)臏囟葓?chǎng)、反應(yīng)時(shí)間,另一個(gè)是在滿足脫硝出口合格的前提下,優(yōu)化脫硝控制,充分發(fā)揮溫度場(chǎng)與NOx生成物的耦合關(guān)系
3脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀分析
總結(jié)了國(guó)內(nèi)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,氨氣流量的控制一般采用固定摩爾比控制方式和固定出口NOx濃度控制方式,這兩種控制方式各有控制優(yōu)勢(shì),但由于負(fù)荷變動(dòng)、設(shè)備運(yùn)行狀況的因素變化,各噴射點(diǎn)后的氨濃度與煙濃度不一致,噴射量增加,局部氨過(guò)大,威脅煙氣下游設(shè)備的安全運(yùn)行在一般的SCR自動(dòng)控制中,以SCR出、入口NOx濃度作為煙氣自動(dòng)調(diào)節(jié)的參考參數(shù),但CEMS數(shù)據(jù)采集具有一定的誤差和滯后性,并且由于SCR反應(yīng)器內(nèi)煙氣流速不均勻,CEMS采樣不一定具有代表性,以上因素對(duì)SCR單閉環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)反映慢、調(diào)節(jié)失穩(wěn)等影響。
4基于溫場(chǎng)脫硝控制優(yōu)化思路
4.1溫場(chǎng)建立
AGAM型聲波法爐膛溫場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)是一種先進(jìn)的工業(yè)在線二維溫場(chǎng)全工況實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備,該設(shè)備是德國(guó)Bonnenberg+Drescher公司多年的科技研究成果,在各種工況下對(duì)鍋爐、焚燒爐和各種加熱爐內(nèi)高溫燃燒氣體溫度的實(shí)時(shí)連續(xù)全自動(dòng)測(cè)量。
聲波法氣溫測(cè)量技術(shù)通過(guò)測(cè)量鍋爐內(nèi)距已知的一對(duì)聲波收發(fā)裝置之間聲波脈沖的飛行時(shí)間,計(jì)算該通道氣體的平均溫度。聲測(cè)溫系統(tǒng)可以使用一定數(shù)量的收發(fā)器形成測(cè)量網(wǎng)格,測(cè)量爐內(nèi)水平面的溫度分布狀況。
可通過(guò)通道網(wǎng)格測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算獲得平面二維溫度分布,通過(guò)分析圖像算法獲得等溫圖。通道溫度、定制區(qū)域溫度值(網(wǎng)格分區(qū)均值)、轉(zhuǎn)換數(shù)值(最低、最高溫度、標(biāo)準(zhǔn)偏差、各區(qū)間均值溫差)可顯示在外部控制設(shè)備上,用于鍋爐診斷和操作優(yōu)化。
聲測(cè)管技術(shù)是唯一一種不受輻射影響、不漂移的高溫爐膛內(nèi)測(cè)溫技術(shù)。在燃燒性能控制方面首次應(yīng)用于1993年慕尼黑。在燃煤鍋爐中,AGAM系統(tǒng)用于調(diào)整爐內(nèi)溫度場(chǎng)的平衡。采用此溫度場(chǎng)測(cè)量和平衡調(diào)整的主要好處在于可以提高鍋爐的可用性(減少結(jié)渣和腐蝕),并獲得更高的生產(chǎn)效率。
聲學(xué)系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)是聲學(xué)溫度信號(hào)的反應(yīng)速度非?。在4秒內(nèi)更新二維溫度場(chǎng)分析測(cè)量結(jié)果,溫度測(cè)量的反應(yīng)時(shí)間比其他傳統(tǒng)的控制信號(hào)快半分鐘到幾分鐘。因此,根據(jù)鍋爐類型的不同,與蒸汽量和O2濃度相比,用聲學(xué)方法測(cè)量爐內(nèi)溫度時(shí),溫度信號(hào)可以更快地傳輸?shù)紻CS,進(jìn)行基于聲波測(cè)溫技術(shù)原理的各種燃燒過(guò)程的優(yōu)化控制。
4.2控制策略
4.2.1帶有前饋電路的分區(qū)串級(jí)控制系統(tǒng)
以煙囪入口的NOx濃度測(cè)量值為調(diào)節(jié)目標(biāo),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果,脫硝被控對(duì)象(NH3流量煙囪入口的NOx濃度)的應(yīng)答純延遲時(shí)間接近3分鐘,整個(gè)應(yīng)答過(guò)程達(dá)到十幾分鐘,是典型的大滯后被控對(duì)象,這種方式的控制難度明顯增加。
為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)噴氨量的優(yōu)化控制,優(yōu)化控制可以與溫度場(chǎng)測(cè)量技術(shù)相結(jié)合,根據(jù)大滯后對(duì)象的設(shè)計(jì)構(gòu)想進(jìn)行優(yōu)化,有效地提前調(diào)節(jié)過(guò)程,獲得更好的控制質(zhì)量。帶有前饋電路的串級(jí)控制系統(tǒng)可以達(dá)到一般控制出口合格的控制目標(biāo),但為了實(shí)現(xiàn)更好的控制噴射量,使控制目標(biāo)與環(huán)境評(píng)價(jià)目標(biāo)一致,基于溫度場(chǎng)的數(shù)據(jù),通過(guò)工藝數(shù)據(jù)與NOx生成量的耦合關(guān)系,建立起動(dòng)態(tài)模型,適應(yīng)控制過(guò)程中存在的大滯后問(wèn)題
根據(jù)溫場(chǎng)模型預(yù)測(cè)未來(lái)NOx的產(chǎn)量,根據(jù)實(shí)測(cè)NOx數(shù)據(jù),不斷修正,在當(dāng)前時(shí)刻給出最佳控制量。同時(shí),根據(jù)鍋爐的負(fù)荷狀況、給煤量、煙氣流量作為溫度場(chǎng)的核心要素,提高了應(yīng)對(duì)時(shí)間的控制。
5經(jīng)濟(jì)分析
采用溫場(chǎng)脫硝控制技術(shù),可大大提高氨的利用率,降低氨的消耗量,以330MW機(jī)組為例,節(jié)約氨的消耗量為10%,年節(jié)約液氨的消耗量約為25萬(wàn)元。SCR自動(dòng)控制采用優(yōu)化控制戰(zhàn)略時(shí),可提高SCR的最大脫硝效率,預(yù)計(jì)催化劑壽命提高7%的同時(shí),由于還原劑的利用率提高,在最佳控制狀態(tài)下,降低氨的40%,大幅度降低對(duì)尾部煙道內(nèi)設(shè)備的威脅
6展望
節(jié)能減排已經(jīng)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和政治的中心任務(wù),針對(duì)火電機(jī)組節(jié)能減排的現(xiàn)實(shí)需求和鍋爐大負(fù)荷變化,爐膛溫度、煙量變化對(duì)脫硝控制的影響。脫硝的控制技術(shù)有望與溫度場(chǎng)測(cè)量進(jìn)一步完美結(jié)合,克服以往脫硝控制中監(jiān)測(cè)手段、負(fù)荷變化、數(shù)據(jù)滯后不良因素的影響,實(shí)現(xiàn)最佳噴射量控制,減少SCR出口NOx的排放量和氨的逃脫量,使火力發(fā)電廠SCR脫硝控制系統(tǒng)達(dá)到新的高度。
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